秦皇岛港:小调整消除大隐患 巧解皮带双向跑偏难题

2026-06-03 18:00    来源:河北新闻网

河北新闻网讯(张辉、赵宗颖、杨晨)“皮带不刮蹭了,运行稳定了。”近日,秦皇岛港股份有限公司第二港务分公司技术员杨晨激动地说,该公司卸车三部技术组成功攻克B2DQ尾车皮带双向跑偏难题,保障了正反转皮带的高效稳定运行。

B2DQ尾车皮带是煤二期预留堆场堆取料作业的核心输送设备,需在堆料和取料两种工况下实现正反双向运行。今年4月,该线路皮带整体更换后,因设备运行多年,出现了皮带双向跑偏情况,严重刮蹭钢结构,给现场安全作业带来隐患。

传统解决皮带单向跑偏问题多采用单一调节滚筒或托辊的方式,通过调整配重对皮带机一侧钢结构的侧向作用力进行微调,进而缓解皮带跑偏情况。但在皮带双向运行的工况下,此种方式无法解决双向跑偏问题,还容易导致皮带边缘磨损加剧,进而引发皮带撕裂故障。

为解决这一难题,卸车三部技术组迅速行动,进行现场“会诊”,利用检修间隙反复测量滚筒轴线偏移量,并模拟堆料、取料两种极端工况进行带载测试,最终制定出了“多向牵引”解决方案,即通过钢丝绳对皮带线首尾两端的配重滚筒多向施力,精准调整滚筒轴线与皮带运行方向夹角,使皮带在双向运行时均能自动居中。

经现场验证,调整后的皮带在双向运行中均能够完全消除刮蹭,跑偏量降低到5毫米以内,边缘摩擦损耗减少60%,跑偏故障率降低92%。同时,因跑偏导致的非计划停机由每月2至3次降为0次,预计皮带使用寿命延长1.5倍,每月节省抢修时间4个小时以上,有效保障了装卸作业的连续性。