戈壁滩上的“硬核”奋斗

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戈壁滩上的“硬核”奋斗

作为国内首批“沙戈荒”大基地配套火电项目,华电新疆哈密电厂实现了多项世界级技术创新突破。全球首创异步电机双向控制的汽动给水泵(CEST技术),减少厂用电率的同时大幅提高机组热经济性;全球首次在百万千瓦机组间冷塔应用钢管X柱结构,建成全球最大的双曲线钢结构间冷塔,创新实现辅机-主机钢结构冷却塔合一。国内首次在百万千瓦空冷机组中采用立式全容量蛇形管高加,设备国产化水平也取得重要突破。这些先进的设备首次投用,也给调试工作带来了巨大挑战。

该项目给水泵汽轮机采用配变频发电机的凝汽式小汽机,因为是全国首例,全球首套,汽轮机和小发电机的接融技术还处于探索阶段。在1号机组调试过程中,就曾出现多次因汽动给水泵跳闸造成的机组故障停机。在2号机组汽动给水泵的调试过程中,该调试团队与小发电机变流器厂家沟通、讨论,将变流器判断为重故障需要跳闸的条件进行修改,由原设计的55项重故障修改为19项,并在2号机组调试过程中进行验证。2号机组调试期间,汽动给水泵试运正常,未再次出现误跳闸现象。

该项目采用的全球最大双曲面钢机构间冷塔,当外界气温高于35摄氏度时,辅机冷却水的扇区会采取喷雾及喷淋降温。在1和2号机组调试过程中,就出现了主机循环水温度高达65摄氏度的情况,导致背压较高,机组的煤耗偏高。该调试团队首先对辅机间冷系统的热量及冷却风量进行了精密计算,然后通过调整辅机间冷扇区的百叶窗开度,控制辅机间冷扇区的空气流通量。经多番试验,机组同负荷下,主机循环水冷水温度在环境温度相同的情况下可下降2-3摄氏度,凝汽器背压降低0.5-1.5千帕左右,煤耗降低1%左右。

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