新闻纵深|订单旅行记①:一颗螺母的数智漂流
对这套参数,负责4号冷镦机的技师老刘是服气的。干了大半辈子,他能把质量守得稳稳的,也能把能耗压得低低的,可要说几项指标同时最优,还要靠“数字大脑”。
北一公司车间被“数字大脑”接管后,最大的变化是生产成本显著下降。
上午9点,对本次订单产品的质检准时开始。这样的操作,每天至少四次。质检员随机捏起一粒料豆放进蓝牙秤托盘,这是生产螺母时冲压钢条挤出的小铁疙瘩,读数刚刚定格,数据已上传至共享智造平台。
此刻,平台监控室大屏显示:10.01克。“M24的螺母,料豆重量控制在10克左右。”张延岭解释,超重就是浪费,本该变成产品的钢料,只能当废铁卖了。
过去,北一公司人工质检跟不上,调整总是滞后。如今,平台帮助企业实时盯住生产波动,随时能调。浪费,被一点点堵住。
加入共享智造平台之后,北一公司按平台指定的生产工艺、检测流程,全过程管理生产,使产品成材率提升近10%,成本降了约5%。
“宁波这笔订单,比起之前每吨产品成本降低近200元。仅此一项,提升利润近一个百分点。”郗永志说。
3月15日拍摄的永固安共享智造平台展厅一角。河北日报记者 魏 雨摄
精准调控跑赢交货周期
3月15日,订单生产进入第五天,距离交货日仅剩两天。
“4号冷镦机计划产量30吨,截至上午11时,已完成21.2吨,还剩8.8吨。”郗永志点开共享智造平台的“设备统计看板”,眉头微微皱起,进度比预期稍慢了一点。
